壓(ya)力是流體機械工(gong)作過程中一個重(zhòng)要的性能指标,而(er)且在工作過程中(zhong)由于某種原因常(chang)常會發生💃突變。例(li)如:液壓機在沖孔(kong)、落料、冷折斷鋼坯(pī)等負載突變時😄,往(wang)往會引起液壓機(jī)的沖擊振動,嚴重(zhòng)時會發生破壞性(xing)的損傷,因此,對液(ye)體壓力波動的影(ying)響因素和規律作(zuò)出研究是十分必(bi)要的,它直接影響(xiǎng)到安全生産和設(shè)備的使用壽命

1、減少液(ye)體彈性能儲存量(liang)
液體儲存的彈性(xing)能與工作缸中液(yè)體的高度成正比(bǐ),因此🈲,可在液壓機(jī)工作台與下模之(zhī)間加厚墊闆,使活(huó)動橫🚩梁工作行程(cheng)上移,以減少工作(zuo)缸液柱高✌️度。也可(kě)在工作📞缸活塞與(yǔ)活動橫梁之間加(jiā)一個可🈲動墊塊,即(jí)在液壓機空程向(xiang)下時,活塞與活動(dòng)橫梁🌐一起下降;待(dài)接觸工件以♻️後,在(zai)加壓之前,活塞先(xiān)回☁️程上升,此時輔(fǔ)助液壓缸動作,将(jiang)可動墊塊塞入活(huó)塞與活動橫梁之(zhi)間;工作時,活塞重(zhòng)新下降,通過墊塊(kuài)将活動橫梁下壓(ya),進行沖裁、切邊等(děng)工☎️序,這樣,也減少(shao)了工作缸上腔容(róng)積。
2、釋放能量
在液(ye)壓機壓力突變開(kai)始瞬間,将工作缸(gang)内的部分高壓液(ye)體快速通過旁洩(xiè)管道洩掉,以減少(shǎo)待釋放的能量。這(zhe)種方法對于液體(ti)壓力較高時,效果(guo)更為明顯,但要求(qiú)相應的電液控制(zhi)閥的靈敏度比較(jiao)高,同時也不👣要引(yin)起旁洩管道較大(da)的振動。
3、吸收能量(liàng)以減振
4、基礎隔振
在液壓(ya)機與基礎之間設(shè)置隔振器。利用隔(gé)振器的彈性與✍️阻(zu)尼作用來吸收和(hé)耗散能量,從而達(dá)到減振和隔振的(de)目的,适❓合用作液(ye)壓機隔振的彈性(xìng)元件有彈簧、闆簧(huang)、空氣彈簧等。
然後(hou)我們對吸收能量(liang)以減振這一方法(fa)進行試驗驗證,試(shì)驗模具為落料、沖(chòng)孔模。在同一副模(mo)具上進行不同闆(pan)厚的沖裁試驗,最(zuì)大闆厚為12 mm,試驗時(shí)用相應儀器記錄(lu)了沖裁力、緩沖力(lì)、工作台彈跳、噪聲(sheng)及沖頭最大🏃♀️速度(dù)的動态曲線。
采集(ji)了沖裁直徑75mm、厚度(dù)12mm的Q 235鋼零件的試驗(yan)數據。從試驗數據(ju)可以看出,采用了(le)液壓緩沖墊後的(de)減振效果,沖12 mm厚闆(pǎn)♈時的噪聲由無緩(huan)沖時103 dB(A)降到了80 dB(A),工作(zuò)台彈跳量由大于(yú)1.23mm降到0.06mm,基本消除了(le)沖裁時的振動。無(wu)緩沖時沖裁闆料(liao)分離後,沖頭失控(kòng),最大速度達510 mm/s,有緩(huan)🧑🏾🤝🧑🏼沖後沖頭速度降(jiàng)至12.6~16.8mm/s,與壓機工作速(sù)度基本相同,實🚶♀️現(xian)了平緩過🐉渡。無緩(huǎn)沖時實測沖裁力(li)為859~870 kN,與理論沖裁力(li)859 kN相近,實測有緩沖(chòng)時沖裁力為916 kN,增加(jiā)值僅為2.2%~6.6%,因此🈚緩沖(chong)附加力不大。

在試驗時,也(ye)發現無緩時沖裁(cai)質量較好,有緩沖(chong)時沖裁質量較差(chà),其特征與模具間(jian)隙偏小時相似,因(yīn)此,在有緩沖沖裁(cái)時🏃♂️,這一數據在設(she)計模具時應适當(dang)修正。